【电喷】MAN电喷机蓄能罐检修心得
机型:MAN B&W5S60ME-C8.2
故障位置:NO.5缸MEMBRANE ACCUMULATOR
主机运行工时:11929H
故障现象:做压力检测,检测温度为32摄氏度,按说明书要求氮气压力应该为143.2bar,NO.1-NO4缸均在139-141bar之间,只有NO.5缸仅只有76.8bar,查检修记录已经有近五个月没有进行过压力检测了,当时就怀疑NO.5缸有漏泄,但是不确定。按说明书要求将五个缸的压力都补充到了144-145bar之间,完成了本次的压力检测与氮气补充。第二天对五个缸再次进行了压力检测,NO.1-NO.4缸压力有0.4bar的压力降低,考虑到内部的膨胀以及检测接口安装时的漏泄,该压力降是正常的,但是NO.5缸的压力降低明显过大,检测压力只有133bar,确定存在气体泄漏,但是由于时间不允许,只能带故障运行,待下次停泊时进行检修。主机运行中加强了对MOP参数的监测,针对排气阀开启延时,关闭延时,燃油升压器行程等参数进行比对,平行对比各缸参数,无明显区别,单缸参数与之前比较,也没有大的差异,此时判断NO.5缸氮气压力降低不大,对系统的运行还未产生明显的影响。
主机运行9天后到达锚地,对NO.5缸氮气压力进行检测,发现只有75.5bar,判断是漏泄不大,所以使氮气压力能够保持一个较低的水平。随即安排对NO.5缸MEMBRANE ACCUMULATOR进行了拆检,完车后停止滑油泵运行,按说明书要求放空液压系统滑油,从监测点测量液压系统压力为零后将MEMBRANE ACCUMULATOR整体取下置于专用工具上,此时发现专用工具尺寸不对,正常放置后应该是和图一相同,但是实际安装后如图二所示,Hook Wrench上的claws长度不够,反复确认排除了人为安装的错误后,判定是专用工具尺寸不对。
多次对比发现其实这个claws也仅仅是起到一个平衡的作用,让MEMBRANE ACCUMULATOR可以在专用工具上保持一个平衡的状态,并不能起到固定的作用,有与没有影响并不大,之后的拆检过程也验证了我们的猜测,拆除工具上的三个claws后,用一段细钢丝将MEMBRANE ACCUMULATOR进行人为的固定,然后按说明书用锤子对专用工具进行敲击,将上部的锁紧圈卸除,这里有一点需要注意,在进行拆卸之前要把内部的氮气进行泄放,虽然说明书并没有注明,但是考虑到内部较高的压力会增加锁紧圈的受力,增加拆卸难度,遂先行将内部氮气进行泄放。拆除锁紧圈后,拉出MEMBRANE ACCUMULATOR的上半部分,完成解体过程。在拉出上半部分时有个技巧要注意,不要直接用蛮力去强拉,强拉一方面容易损伤锁紧圈的螺纹,另一方面蛮力也不容易拉出,笔者在最初拆检时也是尝试直接拉出,但是即使用工具将MEMBRANE ACCUMULATOR整体拉起来,使用铜锤敲击也无法使上下部分分离,实际拆解时可以使用压缩空气,利用压力检测工具通过压力检测口向内部充气,很容易就可以完成分离。
解体后从图三可以看出,内部的橡胶隔膜有很明显的油迹,正常情况下橡胶隔膜内部只与氮气接触,是不会有油迹的,橡胶隔膜上边缘内外都有一段起密封作用的环状凸起,仔细观察有油迹的部分,与新的备件(图五)比较,外边缘的环状凸起已经明显有了磨损(图四),判断应该就是该区域的磨损造成了高压氮气的泄露,当液压油压力高于氮气压力时有少量的系统油进入到橡胶隔膜内部,但是因为磨损不严重,使得氮气能够保持一个较低的压力。
更换了一个新的橡胶隔膜后进行安装,安装时需要注意,说明书里没有详细的安装步骤,只有一个不要混入任何润滑脂的提示。
笔者也是经历了一次失败的安装才发现问题。第一次安装时直接将橡胶隔膜放入MEMBRANE ACCUMULATOR下部(图六),上部压入后直接上紧锁紧圈,然后补充氮气至100bar,进行压力检测,发现压力持续下降,而且速度很快,每分钟下降5bar,仔细检查发现漏泄点在锁紧圈与本体接触的螺纹处一段5cm长度的缝隙,只好进行了第二次拆装,拆开后发现下部的橡胶隔膜已经出现了轻微变形,仔细检查发现是安装错误导致橡胶隔膜受力过大挤压后变形。实际安装应该是先将橡胶隔膜与MEMBRANE ACCUMULATOR上半部分装好后(图七)再整体与下半部分进行安装。
安装完成后进行氮气补充,氮气补充至100bar放置一小时测试压力为99.8bar,考虑到氮气温度的变化,0.2bar的压力降是正常的,直接按说明书要求将氮气压力补充至142bar后装复,一天后测压为141.8bar,两天后测压为141.5bar,因为每次拆装压力检测工具都不可避免的有气体泄漏,压力有降低是正常的。后续主机运行十二天后再次进行压力检测,压力为141.0bar,考虑检测时的气体泄漏和环境温度的变化,基本可以确认无异常气体泄漏,完成本次维修。
总结:
1. 说明书过于简单,包括具体的拆装步骤在内的很多细节都没有任何提示,很容易导致解体和安装过程出现误操作,需要主管人员用心考虑。
2. 备件质量不过关,该橡胶隔膜说明书标注是5年更换,但是此次损坏的橡胶隔膜只用了不到3年时间,只有12000小时,远远没有达到说明书标注的5年或32000小时。
3. 日常管理中加强对蓄能器的检查,缩短压力检测周期,防止因蓄能器的损坏造成设备运行的故障。
作者信息:
姓名:沈艳国
职务:大管轮
所属公司:中远海运散货运输有限公司船员中心天津分公司