造水机盐度高,二管轮“死磕”到底,脑壳痛!!!
“ 真空沸腾式造水机在船舶应用极为广泛,其主要利用真空下降低水的沸点,海水在较低温度下就会汽化的原理,其结构和原理都较为简单,但就是这么个简单的设备,有时出现问题也让人头疼不已。”
01
—
故障概况
某轮造水机型号为ALFA LAVAL- JWP26-C80,某日航行途中,造水机出现盐分浓度高故障报警。此时距上次造水机检修保养已有一段时间,按照正常的保养周期,已到该解体清洁的时候了。打开蒸发器,发现结垢比较严重,拆出用草酸溶液浸泡溶解。冷凝器工作温度较低没有结垢,只是海水侧略脏,用清水刷洗即可,冷凝器清洁工作很快完成并装复。草酸溶液浸泡过的蒸发器散热片上的水垢很容易被清除,没用多长时间,蒸发器也清洁完毕装复。随后开泵、试水,检查蒸发器和冷凝器有无泄漏。先通高温水检查蒸发器正常无泄漏,再启动海水泵检查冷凝器正常无泄漏。据以往的经验,热交换器有无泄漏应是是整个造水机拆装过程中最受关注的环节,试水时由于没有看到泄漏,大家都认为本次保养工作圆满完成。但是完工后试运行时,意想不到的事情发生了,造水机工作很不稳定,几乎每隔几分钟就会有盐度高报警,报警之后又立刻恢复正常。反复调节高温水流量,故障没有明显改善,并且运行一段时间后盐度持续偏高,警报已经完全不能消除。
02
—
造水机盐度高常见原因
1.装置负荷(蒸发量)过大;
2.蒸发器水位太高;
3.盐水含量过高;
4.冷凝器出现漏泄,冷却海水漏入冷凝水中;
5..冷凝器与蒸发器之间的垫床出现损坏;
6.真空泵排量不够;
7.盐度计故障;
03
—
故障原因查找分析
1.由于解体之前没有出现这样的故障现象,因此怀疑拆检清洗过的冷凝器和蒸发器没安装好。于是重新拆检,轮机长亲自检查蒸发器和冷凝器的每一片板片和密封胶条。整个安装和检漏过程也都在轮机长监督下,认真重新做了一遍,但装复后运行故障依旧。
2.更换了密封胶条,不能排除故障。
3.适当调低进蒸发器的加热水量,以减少蒸发量尝试,尝试不成功。
4.拆检喷射泵,测量喷射泵喷嘴,其口径未见异常变大,抽逐能力应正常。
5.检查盐度计,未见异常。
6.拆洗海水泵滤器、清洁除雾器、最后甚至拆检了海水泵,依然于事无补。
7.所有的工作几乎都是白做,没有任何效果。在一段时间里造水机被拆了装,装了拆,二管轮都已经记不清拆装了多少回。脑壳痛!
04
—
造水机简要原理分析
如上图:造水机通过喷射泵对造水机内部抽真空,从而降低造水机内海水的沸点,使用主机缸套水通过蒸发器对海水加温,使之在真空条件下蒸发沸腾,产生水蒸气,水蒸气通过除雾器进入上部的冷凝器,在冷凝器中经海水冷却变成淡水并由淡水泵抽出。整个流程当中,海水经海水泵首先进入造水机的冷凝器,从冷凝器出来后进入喷射泵的喷嘴成为喷射泵的工作水,然后排出舷外。在冷凝器到喷射泵的海水管路上有一个支管,一部分海水通过支管经过一个恒压阀(背压阀)和一个节流孔进入蒸发器,作为制造淡水的海水来源。
05
—
盐度高的真实原因
很长一段时间里,始终没有查找到问题到底出在哪里。直到造水机再一次"罢工",拆检保养保养后同样的问题又来了。由于之前做了很多无用功,这次吸取之前的教训,从细节入手。仔细想想,有一些东西在排查过程中被我们选择性的忽略了。一个是观察镜液位,说明书要求不高于1/2,而本轮的刚好在1/2处甚至还偏上一些,只是由于以前正常工作时一直是这样,所以被忽略。第二个是喷射泵前海水压力,说明书要求在3-4bar,本轮是2.4bar。同样的也是因为"以前就这样"并且通过调节调压阀没有明显改变也被忽略了。
这要回过头来说下这个调压阀,调压阀的位置在通往蒸发器的海水支管上(前述管路图中所示),有两个作用,一是调节进入喷射泵的海水压力,二是控制进入蒸发器的海水量。其结构如上图所示,通过调节螺丝控制作用在膜片上方的弹簧,从而控制阀的水量大小和阀前压力。
从蒸发器空间的水位镜观察看,水位似乎偏高,有可能调压阀失效。解体调压阀,其内部结构完整,工作面完好,并无异常。那么问题到底是不是在这个阀上?如果是,就只剩下一种可能--调压弹簧弹性变弱,造成即使调节螺丝旋到底也没有明显作用。为了验证这个想法,二管轮将这个支管进行了封堵,看看压力到底会不会变化,封堵后发现压力上升到了2.9bar.虽然没有达到说明书要求的数值,但是这明显的变化说明了调压阀肯定有问题。在后来的试验当中将调节螺丝用一个较长的螺杆代替,这样能够增加弹簧的预紧度。并增加了喷射泵前海水的压力。此压力增加则喷射泵抽吸能力增强,同时也减少了进入蒸发器的海水量,两者的共同作用使液位镜液位下降至1/2以下。通过反复调节调压阀,造水机故障得到彻底排除。至此可以确定调压阀是引起故障的根本原因。
05
—
编后语
现实中,很多人对这个恒压阀的具体作用不太清楚,对液位镜及各个参数是否处于正常数值都没有过多关注。建议大家对设备在正常运转时,对设备运行的各参数做一个记录储存,待有故障时拿出比对,方可快速找到故障点。