L2240型发动机连杆侧拉床液压系统工艺性改进(1)

(1) 设备存在的问题

此拉床用于拉削康明斯发动机连杆盖与杆的结合平面,经多次调试,加工出的零件达不到设计要求,主要原因如下:

1)零件夹紧力多次变化。连杆夹具体为四方形,在对称于1800两侧面上设两组(I组和II组)夹具,夹具体装在回转工作台上,工作台由齿轮齿条液压缸控制转位,工作台转900为拉刀溜板箱后退工位,再转900为拉削工位,每一组夹具可安装连杆三套(三个盖与三个杆),由液压缸同时夹紧与松开,两组夹具轮换进入拉削工位,液压系统如图5所示。连杆被夹紧以后,要进行工作台转位、定位及锁紧与压紧等液压动作。第I组夹具上的连杆正在拉削时,第II组夹具上进行拆卸加工完毕的连杆和装夹待加工连杆的操作,由于各液压回路未隔开,某一回路进油时会引起其他回路的压力下降,造成夹紧力的变动,导致一组连杆在夹紧之后和拉削过程夹紧力的多次变化,形成零件的安装误差和尺寸精度下降。

2)夹紧缸建压升压时间太慢。由于液压系统选用的泵及蓄能器容量过小,造成工作台转位、定位及锁紧与压紧后,夹紧缸内的压力还未达到要求的压力值,而是拉削5—7s后夹紧力才足够,这必然影响零件的定位精度。


注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授

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