调机,调机……浪费过多的原料你出吗?
今日,在扬塑群的注塑技术管理聊天中,有一伙计说,他厂有一套模试模,本厂人员调了两天未好,模房从外面请人过来调,也调了一天,未好,600多个废品,用了1.1吨料。
小编觉得有些好笑,注塑行业到了今时今日竟然还有这种怪事出现!只能说行业距离国际先进水平还有很大的差距。我不禁想起20年前,我在东莞长安一间48台机的注塑厂工作时的一件事。
当时,小编刚入厂不久,任注塑主管,模房经理也刚入厂不久,是个55岁的老头。一天,有一套850T机的模具要试模,电器后壳,PP黑色阻燃料。
试模组长早上9点装好模开始调机,调到下午16点了,看试模的客户品管员仍未签板。他气乎乎地找我说:模具不行,那个新来的模房经理,老说是调机问题,叫我慢慢调。已调了200个废品了,12包料不见了,还调?老大你去帮我试下。
这是一个PP黑色阻燃料后壳,因有气纹,流痕,客户拒签板。
因我刚入厂不久,说不了什么话。但那时的我,常常在现场调机,对自己的注塑现场调机技术极度自信的。
三五啤搞掂!这句话就是当年嚣张的,年轻不懂事的扬塑讲的。
我先打了5啤走水板,又调了几啤射速快速,慢速,打得很饱的参数,认真观察胶件后,对模具经理和客户品管说:这模具需改下,才能达到品质要求的。
我同时说出我的改善方案:
1,入水阻流,让下面的入水和右边的入水先走胶,延迟左边入水,最好改成延时器入水。
2,气纹处后模的斜顶重新配模,斜顶与模仁要配合密封好,不要让气体从那里排出,形成气流,让胶件表面产出气纹。
3,重新设计排气位置,把排气开在右边格栅处多些,让现在有流痕的左面气流减少减慢。
但模房经理依仗自己是经理,看我又刚入厂不久,哇哇大叫,说我不会调机,尽调缺胶的和有披锋的。还马上打电话叫他以前认识的一个试模师傅过来调机。
当时我想:这根本就是一个不了解注塑现场的模房经理,你从外面叫人过来调机,新环境,又不熟你的机台性能,辅助设备性能,连粘模了找个火枪来烧也会慢很多的。他能调好,也有限了。
没办法,当时他是经理,我是主管,又刚入厂不久,讲了,他反而说我不会调机,只好陪在旁边看他折腾。外面请来的师傅一直调到晚上12点,客户品管要回去了,勉强签个限度接收板,并要求后续改善。
开机生产了,模具经理洋洋得意地对我与试模组长说:你们都不开调机的。
我看着约800个废品,又望看现在生产机台的良率,10个丢5个,冲着模房经理说了句:你会调,你来管注塑啰。
第二天刚上班不久,料房组长就跑来对我说,啤后壳的PP阻然没料了。3.5吨的料,产品单重1500克,试模预备了300公斤,本来要啤2000个货的,现只生产了778个就没料了。
我一听,有些火,便说:我管不了,模房那老头搞的。
十分钟后,老板打电话给我,叫我去他办公室,问我为什么?(那厂没注塑经理的,老板做注塑出身的,他就是注塑经理)
我把昨天的试模,生产状况说了一遍。同时把改善模具的方案也讲了出来:
1,入水阻流,让下面的入水和右边的入水先走胶,延迟左边入水,最好改成延时器入水。
2,气纹处后模的斜顶重新配模,不要让气体从那里排出,形成气流,让胶件表面产出气纹。
3,重新设计排气位置,把排气开在右边格栅处多些,让现在有流痕的左面气流减少减慢。
4,整好模具后,前模需接90模温再调机。
老板听了,说:那你认为这样可以改善,你为什么不阻止亏损生产呢?你的地盘你做主嘛。
现在需要补料2吨,24000元,你们出吗?
这台机一天的机台加工费共8000元,去那要?工厂损失不起啊。
一天后,公司发出了个处罚通知:
1,模房经理工作管理不当,扣绩效2000元。
2,注塑主管我和试模组长各扣绩效200元。
3,模房从当月经营额中扣款20000元,买损耗的材料。
4,注塑从当月经营额中扣款4000元,买损耗的材料。
(这间厂的各个部门是分开独立核算的,从部门经营额中扣款,会影响年底部门利润,即部门年终奖就少了) |
(讲到这里,模塑的伙伴们,你们的注塑职业生涯调机损耗原料过多时,有过自己掏钱买料吗?欢迎在文尾评论区讨论。) |
两天后,我去模房时,发现这套模具完全按我的意思改,并做成延时器入胶。
五天后,模具上机生产,我都没去看,试模组长与现场领班,上模1.5小时,调机20分钟搞掂。那个美女品质员眼晴对我冒星星,直夸我厉害。
两个星期后,工模经理突然因私事离职了,公司也一直没有再招模房经理。
三个月后,我过了试用期,公司安排我统管注塑生产与模房,后勤等部门。直到后来我在长安乌沙大润发傍边自己创业了才离开这间厂。