【注塑案例】第60期之料花、冷料痕不良改善解析!

文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

作者/杨建宏,阳老师

要~努~力!

■产品信息:

    品名:门面前框

    材料:PC(BK)

    模穴数:1 X 1

    制品重量:835.g

"注塑工艺:

    注塑机吨位:650T ,

    螺杆直径:Φ115mm  ,

    炮筒温度290℃-320℃,

    模温设定:后模65℃,前模75℃,

    成型周期:68″,

    使用5段射速及2段保压

"产品后加工:

    热流道针阀模具,注塑要求没有披锋,水口平整,不影响装配,使用保护膜包覆,使用工装车包装。

"品质要求:

    产品为外观功能件,客户对品质要求极高,产品不允许有刮花、料花、欠注、混色、披锋等可见缺陷,尺寸必须在图纸范围内。

品质不良信息:产品为外观功能件,客户对品质要求极高,产品不允许有刮花、料花、欠注、混色、披锋等可见缺陷,尺寸必须在图纸范围内。

不良产品图片

请看以下参数表:

■案例改善过程信息:

一、产品表面料花、冷料痕不良现场原因分析:

    1) 通过使用放大镜观察,此不良现象为在产品表面有气泡状异色,用指甲可以刮破起皮,判断为确实为料花不良;  

    2) 再到生产模具上观察,模具热流道封针处有残留的塑胶碎屑,加上实际不良内容,判断为注塑模热流道气阀封针磨损,导致封胶不严实,残留有披锋碎屑;

    3) 另一处热嘴封针没有封住,热嘴有材料溢出,再次注塑时冷胶卷入模具表面,形成表面不融合的冷胶印痕;

    4) 热流道内部存在不流动的熔胶死角,长期加热后行程过热分解的料花在注塑表面,成为不良品;

    5) 使用普通压缩空气,系统压力不足,只有0.5Mpa,不能顶住注塑保压时更高的模腔压力。

二、具体改善对策过程:

    1) 下模检查模具热流道,更换磨损的气阀封针;  

    2) 清洁模具封针,清理阻碍封针动作的异物;

    3) 调整模具热流道温度,降低出现分解料花的热嘴温度;

    4) 使用压缩空气增压泵,提高系统气压到1.2Mpa,避免型腔压力推回阀针;

    5) 长期对策为更改模具气阀控制系统,将原来6组分解成2个3组,分别用2组气压控制。

三、改善后成果展现:

经过上述几个方面的改善,产品品质合格,生产整个晚班此类料花、冷胶不良大幅度降低,异常基本解决。

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