钢包提升装置液压系统故障分析及改进(2)
(2)故障原因分析
经检查各元件均正常,故系统故障并非由元件本身质量造成。后来经对液控单向阀进行结构分析,确认故障原因是元件选择不当。原选择的液控单向阀结构简图如图6所示。
图6内泄式液控单向阀
当液流反向流动时,阀芯受力平衡表达式为:
PKAK-PAAK-FKM=PBA-PAA+Fs+FM+W
式中:
PK—控制油压力;
PA—反向出油腔油液压力;
PB—反向进油腔油液压力;
FM—锥阀的总摩擦阻力;
FKM—控制活塞摩擦阻力;
FS—弹簧作用力;
W—阀芯重量;
AK—控制活塞面积;
A—阀座口面积。
由此可知控制油压力;
Pk=[PBA+(AK-A)PA+FKM+FS+FM+W]/AK
该值是保证反向流动的控制油压力。当阀门关闭,油液反向流动停止,此时PA=0。
Pk=[PBA+FKM+Fs+FM+W]/Ak
该值是打开液控单向阀的最小控制压力,由溢流阀3调定后不变。
系统中由于采用了单向节流阀调节油缸下降速度,故油液反向流动时,PA>0。而控制油压力仍为溢流阀调定值,故阀芯受力平衡被破坏,阀芯左移使阀口关闭,出油反向流动,在反向出油腔中又产生背压,又使液控单向阀关闭,一关一开反复进行,活塞下降和停止断续进行,这样便产生了振动和噪声。
注:转载请与作者联系授权,作者:广州市新欧机械有限公司黄志坚教授,020-82333916
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