【原创】注塑产品发黄、发黑及圆孔边缘缺胶改善(33)
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文/振业注塑汇(ID:zy-plas)
老师/杨建宏,黄老师
品名:蒸笼
材料:环保PP (白色)
尺寸规格:167.2mmx167.7mmx3.2mm
模穴数:1 X 1
制品重量:67.3g
两板模、前模采用热流道单点进胶方式、
注塑机吨位:200T ,
螺杆直径:Φ45mm ,
炮筒温度175℃-215℃,
模温设定:55℃,
成型周期:17秒,
使用4段射压及2段保压
无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装
无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装。
品质不良信息:产品进胶点位置发黄、发黑及圆孔边缘缺胶不良21%。
请看以下参数表:
一、外观不良原因分析:
1、热流道温度设定不合理(热流道设定温度太高),所以导致生产品的进胶位置发黄、发黑不良。
2、注塑工艺参数设定不合理(第1段的射胶速度太快),所以导致生产品发黄、发发黑不良。
3、注塑工艺参数设定不合理(第三及第四段的填充速度设置太慢),模具温度设定较低,加上填充设定太慢,所以才引发生产品圆孔边缘缺料不良。
4、模具排气开设不合理(前模的圆孔设计位原身留,所以前模无法排气,注塑过程气体无法排出),才引发生产品圆孔边缘缺料不良。
二、改善对策过程:
1.热流道温度重新设定(流道嘴温度下降),由210℃提升至190℃,改善产品发黄、发黑不良。
2.注塑工艺参数重新调设,第1段采用慢速填冲,由之前的20mm/sec,减小至12mm/Sec,防止因太快速度填充导致烧焦(发黄、发黑)不良。
3.前模型腔内加排气(圆孔结构变更,由原来的原身留通过线割改为活动镶件),改善模具困气问题;防止注塑填充过程发生烧焦、缺料等不良。
4.模具排气改善后,再次检讨注塑工艺参数合理调设控制后端填充速度,第三及第四段的射出速度适当加快,另采用精确保压切换位置控制;防止产品发生披锋大、尺寸不良等品质隐患。
三、改善后成果展现:
因果图片分解 :
---杨建宏
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