【原创】注塑产品发黄、发黑及圆孔边缘缺胶改善(33)

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11.26~27,你准备好了吗?

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文/振业注塑汇(ID:zy-plas)

老师/杨建宏,黄老师

■产品信息:

    品名:蒸笼

    材料:环保PP (白色)

    尺寸规格:167.2mmx167.7mmx3.2mm

    模穴数:1 X 1

    制品重量:67.3g

模具规格

    两板模、前模采用热流道单点进胶方式、

"注塑工艺:

    注塑机吨位:200T ,

    螺杆直径:Φ45mm ,

    炮筒温度175℃-215℃,

    模温设定:55℃,

    成型周期:17秒,

    使用4段射压及2段保压

"产品后加工:

    无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装

"品质要求:

    无需加工,生产品外观确认,OK后直接包装。

品质不良信息:产品进胶点位置发黄、发黑及圆孔边缘缺胶不良21%。

不良产品图片

请看以下参数表

■案例改善过程信息:

一、外观不良原因分析:

    1、热流道温度设定不合理(热流道设定温度太高),所以导致生产品的进胶位置发黄、发黑不良。

    2、注塑工艺参数设定不合理(第1段的射胶速度太快),所以导致生产品发黄、发发黑不良。

    3、注塑工艺参数设定不合理(第三及第四段的填充速度设置太慢),模具温度设定较低,加上填充设定太慢,所以才引发生产品圆孔边缘缺料不良。

    4、模具排气开设不合理(前模的圆孔设计位原身留,所以前模无法排气,注塑过程气体无法排出),才引发生产品圆孔边缘缺料不良。

二、改善对策过程:

    1.热流道温度重新设定(流道嘴温度下降),由210℃提升至190℃,改善产品发黄、发黑不良。

    2.注塑工艺参数重新调设,第1段采用慢速填冲,由之前的20mm/sec,减小至12mm/Sec,防止因太快速度填充导致烧焦(发黄、发黑)不良。

    3.前模型腔内加排气(圆孔结构变更,由原来的原身留通过线割改为活动镶件),改善模具困气问题;防止注塑填充过程发生烧焦、缺料等不良。

    4.模具排气改善后,再次检讨注塑工艺参数合理调设控制后端填充速度,第三及第四段的射出速度适当加快,另采用精确保压切换位置控制;防止产品发生披锋大、尺寸不良等品质隐患。

三、改善后成果展现:

因果图片分解 :

---杨建宏

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