600MW超临界机组跳机后极热态恢复及注意事项

机组停机后极热态启动情况较为复杂,对于锅炉和汽轮机来说都是一次较大的冲击,锅炉上水控制不好可能会造成炉管漏泄等安全隐患、汽轮机冲转参数、轴封参数等控制不当可能会造成上下缸温差增大、大轴弯曲等事故。

关于热态启动相关推文参考:

  1. 机组极热态启动操作步骤及要领

  2. 600MW超临界机组无外来辅助蒸汽热态启动方案探讨

  3. 直流炉热态启动经验反馈!!

  4. 某厂用电全停处理恢复全过程总结,非常全面

本文以某电厂600MW机组一次满负荷机组跳闸后的启动为例简要从机组极热态停机后的检查处理,极热态停机后的主要参数变化及极热态启动操作及注意事项几方面介绍了600MW超临界机组极热态停机后的恢复及注意事项。

一.机组极热态停机后的检查处理: 

1. 运行人员应迅速检查机组停用原因,检查横向保护动作正常,机、电、炉各主保护动作正常,各主要光示牌报警正常。

运行人员应检查:

MFT动作后,运行的磨煤机、给煤机全部跳闸,一次风机A、B,密封风机跳闸,主再减温水总门联关,燃油进回油电磁阀关闭,各小风门自动至吹扫位,两台小机联锁跳闸。

汽机跳闸后,高、中压主汽门、调门,各抽汽逆止门正常关闭,蒸汽回路通风阀、疏水气控门联开,汽机转速下降。发电机解列后,发变线组主开关、励磁系统及灭磁开关跳闸正常,厂用电自动切换正常。

2. 高负荷跳机后汽压上升速度很快,运行人员应及时手动打开PCV阀泄压,防止锅炉超压事故的发生。

3. 运行人员应迅速调整炉膛负压,调整风量到吹扫风量进行炉膛吹扫,注意检查有关二次风门动作正常。

4. 运行人员应注意检查炉膛泄漏报警装置是否报警。

. 运行人员应启动主机润滑油泵,检查主油泵工作正常。

6. 运行人员应将除氧器闷罐,控制好凝器、除氧器水位。

7. 运行人员应及时检查厂母汽源是否因机组停用而中断,并及时联系厂母的供汽,以满足机组重新启动的需要。

8. 如需及时恢复,真空、轴封系统调整后维持运行。为防止低压差胀过大影响机组的及时恢复,机组跳闸后应及时调整降低低压轴封温度,用真空破坏门调节控制真空在80KPa左右。

9. 机组跳闸后,EH油温上升较快,运行人员应采取措施防止油温超限。

10.检查发变线组主开关、励磁系统及灭磁开关跳闸正常,厂用电自动切换正常,复归有关光示牌,拉开发变线组主开关操作电源,投入快切闭锁。

11.运行人员还应根据情况完成停机的其他操作。

二.机组极热态停用后主要参数的变化情况: 

1. 机组负荷到零,主给水流量,主蒸汽流量到零。

2. 机组极热态停用后,主汽压上升速度很快,在30秒左右的时间即从24.9MPa上升至30.4MPa,锅炉主汽系统安全门动作正常,PCV阀开启,汽压下降至22Mpa关闭PCV阀。再热汽压当时为4.2 Mpa,未见上升,由于中压主汽门前疏水门自动开启及炉膛保持通风,再热汽压之后缓慢下降。

3. 跳炉后主汽温度略有回升,甲乙侧主汽温度各回升了7度左右,后因风机未停,PCV阀开启等原因,主汽温度开始缓慢下降。

4. 炉膛负压迅速下降至-2234Pa,后又回升至-600Pa左右。 5. 跳炉后水冷壁螺旋管、垂直管壁温上升较快,分别在3分钟内上升了17-18℃左右。

6. 省煤器出口温度20分钟内由339℃最高上升至378℃,已超过饱和温度。

7. 汽机转速未见突升情况,跳机后即从3000转/分缓慢下降,整个惰走时间1小时30分钟左右(机组真空正常)。

8. 调节级金属温度一个小时后由504℃下降至486℃,两个小时后下降至477℃。中压缸进汽上半金属温度两个小时内由522℃下降至492℃。

9. 两台小机联跳后5分钟左右即从5500rpm左右下降至盘车转速,小机A在前置泵运行时转速为100rpm左右,小机B在前置泵运行时转速为0。

10.机组极热态停用后低压差胀迅速增大,半小时左右由12.98mm上升至17.90mm。

11.轴封压力自动跳,轴封汽压降为零。

三.极热态启动操作及注意事项: 

1. 极热态启动,锅炉上水宜使用电泵,主要考虑:

a).机组跳闸后,省煤器出口水温超限,水冷壁壁温上升较多,应尽快启动电泵上水;

b).厂母至汽泵的调试用汽正常不在暖管备用状态,使用厂母汽源冲转小机需一段时间,不利于机组跳闸后的尽快恢复。为防止对省煤器、水冷壁冷却过快,上水初期流量应加以控制,以200t/h的流量上水10分钟左右,然后用5分钟左右的时间逐渐增加流量至启动流量。上水初期由于省煤器出口均为汽体,主汽压力不会下降反而略有上升,之后因上水冷却作用,汽压开始下降,若流量控制不当,汽压下降速度将过快,若不及时加以调整,汽压下降反过来将使给水流量增加。

2. 锅炉进水后应及时调节控制除氧器水位、水温,凝器水位正常。上水初期分离器正常疏水阀因分离器压力高(大于13Mpa)关闭,分离器疏水经高疏阀进入大气扩容器排至机组排水槽,考虑此过程时间较短,疏水未回收至凝器。随着分离器压力下降,疏水可回收至除氧器时,分离器正常疏水阀不应直接投自动,否则正常疏水阀很快自动全开,大量疏水进入除氧器,除氧器水位、水温、压力均难以控制。最好手动缓慢开启正常疏水调门,同时调整降低凝水至除氧器流量,调节控制除氧器水位正常,分离器正常疏水阀接近全开时可投入自动,凝水至除氧器流量大于100t/h后可投入除氧器水位自动,注意观察自动动作情况,点火后注意分离器压力变化,控制分离器压力不大于13 MPa。

3. 机组旁路暖管后投运。PCV阀关闭后即可投运旁路,用旁路控制汽压的下降速度。旁路投运时应注意投运顺序,严格按序依次Ⅲ,Ⅱ,Ⅰ级旁路,并注意控制Ⅰ旁及Ⅱ旁后温度在规定范围内。Ⅰ、Ⅱ旁路控制均选择定压方式,根据分离器压力逐步将汽压定值往下设,控制汽压下降速度。最后的控制定值应能满足机组冲转参数要求。

4. 机组停用后的极热态启动,磨煤机均未吹扫,炉膛吹扫后应使用油枪点火(此次投入AB层四只油枪)。油枪投入正常后投入等离子拉弧。启动一次风机,密封风机准备启磨。跳闸后磨煤机内有大量存煤,启动磨煤机前可考虑用冷风先吹扫一段时间,并注意吹扫风量适当,防止直接启磨后大量煤粉进入炉内。吹扫或启动磨煤机时应注意及时调整维持炉膛负压正常,就地有人看火时尤其应注意安全。磨煤机启动后注意旁路控制汽压正常,汽压晃动大时应注意给水流量自动情况,必要时及时手动调整给水流量正常。

5. 极热态启动磨煤机的启动顺序:正常先启动B磨,B磨启动带煤量30T/H左右后即可启动C磨,并根据燃烧情况可及时切除油枪。并网之前,B 、C磨约各带煤量30T/H左右,控制Ⅰ旁减压阀开度在80%左右。并网后应及时增加燃料量,第三台磨煤机启动磨煤机D较好,这样有利于主汽温的控制。分离器湿态时运行启动上层磨煤机对汽温的控制比较有利。

6. 极热态启动冲转参数的选择。这次极热态启动冲转参数为:主汽压力:11.47Mpa,主汽温度:520℃,再热汽压:0.75,再热汽温:502℃。冲转过程中,高排温度、排气缸温度、振动,差胀等参数均正常,机组转速控制亦较平稳。可见,极热态启动冲转时,主、再汽压力选择较高参数是可行的,主再汽温根据调节级金属温度、中压缸进汽上半金属温度选择,这次主、再汽温还偏低。主汽压力也不能太高(11Mpa左右较好),汽压太高小机冲转后因四抽压力低,小机出力带不出来,并泵存在困难,电泵也不能及时退出运行,不利于节约厂用电,还有分离器压力若高于13Mpa,分离器疏水将不能回收至除氧器。

7. 机组冲转后应选择较高速率升速,并网后,应及时查开高排逆止门,查关高排通风阀,注意高排温度的变化。投入DEH功率反馈回路,此时由DEH控制机组负荷,旁路控制主、再汽压力。注意控制好燃料量的增加速度、负荷增加速率,使旁路保持一定开度,防止旁路过早关闭(高压旁路关闭后,旁路控制即转入滑压方式,根据需要可将旁路重新开启,并投定压方式,选择合适的压力定值),不利于汽压的控制。并网后随着负荷的上升,及时调整提高二旁压力定值,减少二旁排入凝器的汽量,减少热损失,节约能量。

8. 加热器的投运:冲转后低加随机滑启,高加并网后投运,注意调整加热器水位正常。高加刚开始投运时,视各级高加汽侧压差情况,#1、2高加危疏门关闭,正常疏水调门开足,#3高加正常疏水调门关闭,危疏门开启,当#3高加疏水与除氧器压差大于0.1Mpa,高加疏水即可送除氧器。

9. 厂用电的切换:考虑到正常运行时,厂用负荷只有22MW左右,厂用电可较早切换,负荷升至60MW左右即可进行厂用电切换。 10.汽泵冲转投运:本次启动汽泵A冲转时负荷185MW,汽压16.05Mpa,四抽压力0.415Mpa。由于主汽压力太高(对应负荷下按滑压曲线要求压力为9Mpa左右),结果汽泵A转速只能升至4400rpm左右,电泵暂时不能退出运行,后来继续升负荷至250MW,汽泵B冲转升速,继续升负荷至310MW左右,电泵才退出运行。

11.按规程完成其他机组启动操作。

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