某百万机组低负荷(深调峰)运行总结
今年百万机组负荷持续较低,调峰深度也进一步加大,对机组运行的可靠性、安全性也带来了较大考验。同时,我们也从刚投产时的长时间400MW运行、深度调峰的380MW、350MW运行中总结了大量的低负荷运行操作经验,而最近,我们的机组负荷已经经常降到350MW,甚至逼近了320MW的底线,而实际上调度的负荷曲线指令已经到了300MW。
在这种情况下,作为运行人员来讲,降到低负荷段过程的操作和处于低负荷段的监视侧重点也有所不同,在此,对百万机组低负荷操作进行简单的总结,仅供参考,不足之处,敬请见谅。
典型参数:
一、负荷:350MW工况(C、D、E磨运行,压力偏置+0.32MPa)
给水流量:1186T/H
锅炉主控:38.7%.
总煤量:157T/H
主汽压力:11.25MPa
再热器压力:1.9MPA
煤水比:7.5
总风量:1952T/H
主汽温度:595.6℃
再热汽温度:597.2℃
过热度(最低):33℃
中间点温度(最低):377℃
小机最低转速:2950rpm/min
脱硝入口最低温度:330度
操作步骤:
(400MW往350MW降负荷)从400MW往下降负荷至350MW时,负荷至400MW时退出AGC(AGC投入的最低负荷下限为400MW),协调不退出,设定降负荷速率为5MW/min,并在CCS画面将负荷最低限同步往下设,逐步降低负荷至350MW。(关注火力发电集控运行微信公众号)
运行方式(负荷400—350MW)
1CCS、AGCAGC退出、热值修正退出
2凝结水泵保持凝结水泵单泵运行
3给水系统两台汽泵再循泵门保持全开
4风烟系统全部保持自动运行(送风机动叶开度设定最低限)
5燃油系统中间油枪B/C/D油枪备用,燃烧器摆角放到合适的位置
6制粉系统备用磨煤机的冷风门开度保持在20%的位置、保持C、D、E三台制粉系统运行
7吹灰系统锅炉吹灰暂停
二、负荷:325MW工况(C、D、E磨运行,压力偏置+0.8MPa)
给水流量:1120T/H
锅炉主控:33.2%
总煤量:136T/H(三支大油枪)
主汽压力:11.79MPa
总风量:1928T/H
主汽温度:598.4℃
再热汽温度:569.5℃
煤水比:8.1
过热度(最低):23.2℃
中间点温度(最低):364℃
小机最低转速:2910rpm/min
脱硝入口最低温度:329度
操作步骤:(350MW往320MW降负荷)350MW降至320MW时就必须要解除协调,从CCS方式控制切换至TF方式控制,退出锅炉主控自动、燃料主控自动、送风机自动,切至TF方式下,通过燃料主控手动逐量减小总煤量来实现缓慢降负荷
目前的运行方式下,一般会遵循以下的操作流程:
1、缓慢通过设置压力偏置设定,提高主汽压力(一般设置+0.8MPa以上);
2、退出锅炉主控自动;
3、退出燃料主控自动;
4、退出两台送风机自动;
5、投入C层大油枪3支(每投一支油枪大概需要减煤3-4吨,以保持总燃料量的平衡,3支油枪约有3.8T/H的流量);
6、退出给水主控自动;
7、通过燃料主控操作块手动缓慢减煤(每次燃料主控减1%,总煤量减少3吨);
8、减煤2分钟左右后通过给水主控操作块缓慢减水30吨左右;
9、在总煤量到136吨、给水流量1120吨时,大概能匹配负荷325MW。
10、开启3A截止阀,并将3A阀投自动。
运行方式(负荷350—320MW)
1CCS、AGCAGC、CCS、锅炉主控、燃料主控、一次调频、热值修正退出
2凝结水泵保持凝结水泵单泵运行3给水系统两台汽泵再循泵门保持全开、退出给水系统自动、
3保持两台汽泵转速在自动状态下运行、打开3A截止阀,并将3A阀投自动。
4风烟系统送风机组自动退出
5燃油系统投运C层三支油枪运行
6制粉系统备用磨煤机的冷风门开度保持在20%的位置、保持C、D、E三台制粉系统运行7吹灰系统锅炉吹灰暂停
三、关注重点:
1、中间点温度(不会大幅度波动,如果此时大幅异常波动,因为在全手动情况下将会非常难调节平稳);
2、过热度(一般控制不低于15℃以下);
3、锅炉燃烧、火检情况;
4、总煤量(减煤量不至于太快或者煤量异常波动、制粉系统异常);
5、给水流量(减水量不至于太快或者给水泵、给水系统异常);
6、总风量(两台送风机手动,一般会把两台风机电流调平于99A左右,此时的风机动叶大概在30%左右);
7、炉膛负压情况(锅炉的绝大部分异常、故障都会在第一时间反应在炉膛负压上,所以一定要多加关注);
8、两台小机转速(一般控制不低于2850rpm);
9、分离器水位(应无异常升高现象,若水位开始上升,则立即开启三A阀,并投入调阀自动)
四、注意事项:
1、在400MW降至350MW时,一般会通过设定热值修正的指令来适当提高锅炉主控指令,使其不低于33%,否则,在负荷波动低于330MW5分钟后会自动加水降焓,锅炉有转至湿态的风险。
2、在400MW降至350MW时,会有干湿态来回转换的风险;如果是单一从干态转至湿态、或者只从湿态转至干态继续稳定运行的话..都不会有太大问题,只要盯紧分离器水位,其它无非就是一个主再热蒸汽温度波动而已。但是处于这个临界点,就要防止干湿态来回转换带来的负担,进行额外操作而忙中出乱出错。
3、两台小汽轮机给水泵在低转速深度调试后把最低转速保护定在2600rpm,但是最好在降低给水流量时不要把小机转速降至低于2850rpm以下,以免出现汽泵给水不稳定,流量波动、抢水等事故的发生。
4、在退出锅炉、燃料、给水、送风机自动后,锅炉的三大主要控制量风、煤、水都已经在手动操作的状态,若在此时风烟系统、制粉系统、给水系统任一方面出问题,在考虑事故本身如何处理的同时一定要兼顾其他两方面,务必不使异常扩大为事故。
5、暂时停止影响锅炉燃烧的工作,如吹灰等。
6、燃烧器摆角不宜在过高位置,以免紧急情况下影响油枪投入。
五、事故预想:
一、负荷400MW以下时,一台汽动给水泵故障:
简要关键处理点:
1、立即关闭非故障汽泵的再循环调门
2、手动加使其给水流量不低于跳闸值
3、直接切换非故障小机汽源至辅助蒸汽
二、负荷400MW以下时,一台送风机动叶调节失灵或跳闸:
简要关键处理点:
1、立即手动增加非故障风机出力
2、停运故障同侧引风机
3、投入C层大油枪
三、负荷320MW时,一台一次风机动叶调节失灵或跳闸:
简要关键处理点:
1、监视非故障风机出力加大
2、确认备用磨煤机出口关断门关闭
四、负荷320MW时,一台引风机动叶调节失灵或跳闸:
简要关键处理点:
1、监视非故障风机出力增加
2、停运故障同侧送风机
3、投入C层大油枪
五、负荷320MW时,一台磨煤机火检不好或者跳闸:
简要关键处理点:
1、立即投入故障磨对应层大油枪
2、若已经跳闸则投入故障磨对应的下层油燃烧器
3、关注一次风机运行情况
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