数控设备维修案例 | 数控卧车CK-3B零件加工尺寸不稳定故障修理
数控卧车在进行外圆加工时,外径尺寸不稳定,变动量达0.12mm。
首先检查X坐标精度,定位精度小于0.01mm;重复定位精度小于0.005mm;反向间隙小于0.005mm,精度合格。检査刀台也无松动。排除这两种因素后,进行试件加工观察。
该工件加工步骤简化如下:
①车端面:
②首件对刀,精车外圆尺寸,记录坐标值X0,并将该值送入零件加工程序;
③执行工件程序,移动Z坐标,车外圆;
④切断棒料,零件1加工完毕;
⑤车端面;
⑥程序自动执行。X方向进刀到坐标x0,Z方向走刀车外圆面;
⑦切断棒料,完成零件加工。
循环执行⑤、⑥、⑦步骤,继续工件加工,直至棒料余量不够加工一个工件为止。
如图1所示,一根棒料能加工1、2、3、4、5、6等6个工件,逐一测量,发现外径尺寸有波动,变化范围 0.12mm左右。
测里这6个零件尺寸发现规律:毎个外径尺寸以0.02mm作等里变化,即:
φd2比φd1大0.02mm;
φd3比φd2大0.02mm;
φd4比φd3大0.02mm;
φd5比φd4大0.02mm;
φd6比φd5大0.02mm;
通过比较分析其实是设备加工外圆的圆柱度超差,因毎个工件较短,误差被均化,单件测量不易发现。
卧式车床加工外圆带锥度,原因是主轴回转中心线与机床Z轴方向运动的平行度超差。用车削一长棒料当作检测、调整机床的参考试件,测M大小头尺寸差并按比例来调整床头箱,逐次调整直至车外圆带锥度现象消除。
此类机床主轴回转中心线的常用调整方法
参考如下(见图2):
①稍微放松主轴箱与床身连接的固定螺栓。
②用量表与检验芯棒测试主轴与床身的平行度。
③如果主轴中心偏前,先放松调整螺栓B和螺栓C,再逆时针调整螺栓A和螺栓D;使主轴中心向后移。
④如果主轴中心偏后,先放松调整螺栓B和螺栓C,再顺时针调整螺栓A和螺栓D;使主轴中心向前移。
⑤直到主轴中心与床身的平行度符合标准,将放松的调整螺栓锁紧。
⑥将主轴箱与床身的固定螺栓锁紧。
更换溢流阀3、精网式过滤器滤芯,进行试机,故障解决。
整理 / 世帝孚 来源 / 网络