风电人的苦乐人生(10)

今天是端午节,因为疫情,哪里都不能去,只能老老实实在家写作文,祝大家节日快乐,端午安康。
伟大的企业都是在折腾中长大,作为新生的SY电气,风电行业的一个新兵,也逐步意识到了,从事风电在上海发展的一个问题,那就是距离我们风电行业的客户中心太远,我们风电的主要客户,五大六小(也有四小一说,不含电建,能建)总部都在北京,风电的客户决策中心都在首都,而我们当时在魔都,总感觉有点远离客户中心,经过公司营销部门的建议,公司决策,决定搬家,从魔都到首都。其实首都在当时已经谈妥了南口3000亩的产业园协议,但尚未开始建设。吴总经过慎重考虑,决定分部搬北京,整机,电机,自动化及其他综合管理部门全部搬迁到北京,传动部门,自动化的工厂(租赁在常熟),叶片转到常熟索特,开始了SY电气的第一大手术搬家。
其实,大城市之间的公司搬迁,损失是非常大的,当时招聘的都是高学历的博士,硕士,都是985211大学高材生,大部分都给了上海户口,这也是集团当时给与了极大的政策支持,不到一年,就要搬迁,这就面临着个人问题,有的已经成家,有的就是上海的人,而且当时入职就是因为是上海的公司,当时的薪酬非常有竞争力,所以,一听说搬迁,研发人员现在看来实际有50%流失,部分到集团上海的公司分流,对于当时的SY电气而言也是巨大的损失。
叶片事业部根据安排,调整到常熟索特产业园,索特产业园原来规划是电气和集团的传动件研发与制造,包括回转轴承,减速机,增速机(后来增速机设备到岸后转到北京南口产业园),液压件,客户不仅面对风电,还面对工程机械,占地1500亩,首期投资就10亿元,应该说,这是真真的制造业,机械加工制造业,尤其是传动件,对材料,机加工艺,机加设备,热处理提出了极高的要求,当时工程机械的传动及液压件基本一律进口,也是我一直说的产业链风险极大,所以集团出资开始这方面的投入,并开始考虑解决国产化的难题,后来证明,集团的这个投资产生了巨大的经济效益,一方面国产化后进口产品价格应声下降,服务大幅提升,再也不用担心产业链供应的风吹草动。
叶片的搬家,是我们当时叶片项目部的巨大工程。叶片模具四十多米长,重量70-80吨,超长超高,运输起来非常麻烦,而且带有液压装置(模具翻转)。叶片的原材料种类繁多,实验室,工装也多,当时叶片的工厂转移,也损失了很多的人才,很多工程师都是定位于上海,即使到奉贤也不嫌弃,但是到奉贤,就不愿意了,包括我们两位骨干刘所长和部长,后来因为这个也没办法离开了,因为他们当时到SBS已经安家上海,虽然都不是纯上海人(新上海人),但中国的传统思维只能留在上海。

叶片事业部搬家卸运模具现场(昆山产业园)

有必要说一下当时叶片模具转移到我们集团最大的产业园之一,昆山产业园。那是集团挖掘机的核心基地,后来新建了上海临港产业园基地,全球最大的挖掘机数字化和自动化程度最高的生产线,现在成为老东家最大的挣钱机器之一。昆山产业园那时候挖掘机已经开始进入规模化,我们当时安排到16号厂房,非常气派,地面都是环保地面地坪漆做好,我们的模具进入了厂房门口,结果出现了问题,模具的液压装置漏油(国产的没办法,就这样),尽管是一个集团,结果被我们产业园的保安兄弟们发现了,不让卸车,这下麻烦了,为了处理这个事情,上上下下找关系(集团内部很复杂),我们的老吴,老龚当时负责这个事情,我是项目部负责人之一,就找领导协调,最后罚了2000元人民币,好在我们有小金库,领导后来奖励搬家才给处理掉。

模具漏油解决(昆山产业园)

老吴,老龚,张敏现场琢磨呢(车间模具生产现场)

昆山产业园的6S标准化管理(隔壁就是挖机车间)

当时的集团领导来检查(右一邵部长,索特制造部部长)

历经一个月,搬迁结束,车间搬到昆山产业园16号车间,人员损失不少,主要是工程师,还有工人。研发部门到常熟东南开发区,东南大道318号,现在也是超级漂亮的产业园,现在的产值也到了40亿元以上。制造部就留在昆山,折腾他们的吃住也是费老劲了,虽然一个部门,费用都是独立核算,把我们当客人对待,内部10元一顿饭,我们25元一顿,没办法,谁叫我们寄人篱下呢,叶片一直到后来转移到北京南口产业园,再一次经历了搬迁之痛,后来再一次损兵折将,代价极大。

经过一个多月,总算安定下来,因为后来要面临订单,第一个任务就是针对潜在订单,开始新叶片的开发,首先开发40.25m叶片,开发模具,为迎接第一个订单准备,这里又要开始我SY工作的第二个第一生涯。

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