【案例分析】某电厂高加事故疏水调门后焊口泄漏分析

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一、事件经过

2019年2月21日,某电厂3号机组负荷420MW,高加系统正常投入,疏水逐级自流。

2月21日05:07,运行人员监盘发现3号高加正常疏水调门开度由74%升高到100%,总疏水量约280吨/小时(较对应负荷高加疏水量高约130吨/小时),1、2号高加正常疏水调门开度无变化,判断3号机组3号高加泄漏。3号高加调门开度与疏水流量曲线如下:

注:红色线为3号高加正常疏水调门开度,蓝色线为高加疏水流量。

12:35,准备隔离高加进行查漏工作。操作前1号高加水位-27mm,正常疏水调门开度37%,事故疏水调门开度0%。

12:42:10,关1号高加抽汽电动门至70%。

12:42:26,开1号高加事故疏水调整门前电动门。

12:42:40,1号高加水位由-27mm开始下降。

12:42:43,1号高加事故疏水调整门反馈至106%,指令为0%(操作员站未给开度指令)。

12:42:43,监盘发现主机真空由-99kPa开始快速下降。

12:43:22, DCS软光子报大机真空低-89kPa,备用1号、3号真空泵联启,手动启动2号真空泵(正常真空喷射器运行,真空泵备用状态)。

12:44:44,关1号高加事故疏水调整门前电动门(12:45:15关到位),真空仍持续下降,快速降低机组负荷,并派人就地检查。

12:45:20,真空下降到-79.7 kPa,汽轮机跳闸,跳闸首出为“机组真空低”,MFT联锁动作正常。逆功率保护动作联跳发电机,按正常停机执行。

就地检查发现1号高加事故疏水调整门与手动门之间管道焊口处整体断裂,大量水汽喷出,立即隔绝调门后手动门。

12:56:21,调门后手动门关闭后启动真空泵,重新建立真空。

13:04:05,启B磨等离子点火成功。

13:47:27,汽轮机冲车至3000rpm,具备并网条件。

17:37:26,经中调同意后发电机重新并网。

二、原因分析

(一)现场情况

1、系统简介

3号机组于2001年12月18日投产,截至到2019年02月21日累计运行时间约12.5万小时。高加疏水系统正常疏水采取逐级自流形式,由1号高加经2号高加进入3号高加后至除氧器。每级高加均设置事故疏水,并单独进入凝汽器。

2、设备参数

1号高加事故疏水调整门为KENT进口阀门,规格:门体接口直径Ф158mm,调整门后大小头与调整门连接部位尺寸为Ф138mm,壁厚11mm,门后手动门为PN10MPa,DN250mm手动闸阀。为了治理阀门内漏,于2014年1月在6.9米立管处加装了电动闸阀(Z941Y-100 DN250mm),至故障点约30米。

断裂部位图片如下:

(二)直接原因

1、从断口情况看,由于门体内径(158mm)与大小头内径(138mm)尺寸不一致,采取插接焊接形式,焊口根部未熔合,焊接质量存在严重缺陷。

2、焊口为基建期间焊接(天津电建),由于焊口质量有重大缺陷,根部整圈未熔,存在裂纹源,在运行期间不断扩展,疏水调门打开,产生水击,导致断裂。

(三)间接原因

1、1号高加电动门与调整门距离较远,阀门打开后,系统冲击力大,管道系统的薄弱点发生断裂。

2、3号高加泄漏频繁,隔离次数多,造成焊口疲劳,强度下降,也是管道发生断裂的原因之一。在3号机组大修中,对3号高加进行更换。

3、管道振动造成1号高加事故疏水调门定位器反馈杆断裂,阀门全开,是造成焊口断裂的间接原因。

注:红色线为凝汽器真空,蓝色线为1号高加事故疏水调门开度。

三、暴露问题

1、隐患排查不到位,历经多次大小修,管道异形连接焊口问题未能及时排查到位。

2、金属监督不到位,金属检测方法不全,虽做了着色探伤,但未发现缺陷,应探索其它检测方式。

3、技改方案论证不严谨,未能考虑加装电动阀门与调门距离远造成管道冲击问题。

4、焊接工作过程管理不到位,未能及时发现焊接结构缺陷。

四、防范措施

1、将调整门前手动门更换为电动门,缩短疏水系统的管道距离,减少阀门操作时对系统的冲击。

2、利用机组检修机会,对高加疏水阀门存在的同类焊口进行割口检查。

3、借助科研院、设备厂家、设计院技术力量,加强技改方案论证工作。

4、对高加疏水系统支吊架及焊口进行检查,及时发现处理存在的缺陷。

5、加强金属监督工作,全过程监督焊接质量。

6、加固事故疏水调门定位器、反馈杆,防止误动。

7、对4号机组相同设备进行检查。


来源:电力安全

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