【技术】JWF1012清梳联流程提高生条质量的几项优化措施
JWF1012清梳联生产线在加工含杂率2.7%高含杂美棉和印度棉过程中,生条质量出现杂质大、棉结高、短绒增长较大等问题,根据具体情况对清梳联流程采取了几项优化措施,取得了明显效果。
一、JWF1012抓棉行走速度优化
JWF1012抓棉双打手摆动功能,平衡两打手的工作负载,抓取棉块均匀,一致性好。双打手顺向抓取棉条,不伤纤维,减少棉结。在加工过程中,贯彻勤抓少抓的工艺措施,将棉块抓细抓小,使杂质能够充分暴露,便于除杂和梳理,有利于质量提高。加工高含杂原棉时JWF1012的工艺优化效果见表1。
二、FA113C打手速度优化
FA113C单轴流作为预开棉机,借助于前方机台风机的抽吸将原料吸入本机,沿导流板呈螺旋线运动,由开棉辊筒进行开松,被尘格分离的杂质落在尘箱内,由自动吸落棉装置排到滤尘系统。
单轴流一般安装在抓棉机和混棉机之间。其速度高低对纤维的除杂和棉结清除有很大影响。速度高对排除短绒和大杂有利,但速度过高会造成纤维损伤。加工高含杂原棉时FA113C的工艺优化效果见表2、表3。
从表2、表3可以看出,打手速度在550r/min时,,对杂质清除和控制短绒增长增长有利,但打手速度达到600r/min时,对纤维损伤就较为严重。
三、JWF1124精清棉机机工艺优化
JWF1124精清棉机采用三把除尘刀、三块预分梳板、两只调节板、三个吸风口,对经初步开松、混合后的纤维进行精细开松,并有效除去纤维中的杂质,除尘开松、除杂效果较好,连续吸风,可及时排除尘杂;吸风罩、调节板、调节板座采用铝型材,精度高,且表面光滑,不钩挂纤维;速度过高会容易造成返花,影响产品质量。加工高含杂原棉时JWF1124的工艺优化效果见表4。
从表4可以看出,精清棉机速度超过600r/min时不利于排杂。
四、JWF1204梳棉机刺辊速度的优化体会
JWF1204梳棉机锡林抬高,锡林分梳区面积较传统梳棉机增加20%;棉箱与喂棉罗拉顺向喂入,给棉板弹性握持;梳棉机给棉采用倒置式顺向喂入机构,刺辊速度对梳理效果的影响比逆向喂入机构更大。加工高含杂原棉时JWF1204的工艺优化效果见表5。
从表5可以看出,刺辊速度高,纤维损伤大,同时容易出现返花,不利于质量。
五、结 语
通过采取以上工艺优化措施,充分发挥清梳联流程短、效率高的优势,加工高含杂原棉时的生条质量得到有效提高。
作者:陈玉峰 光山白鲨针布有限公司