简易变电站的10kV线路保护越级跳闸故障分析

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中石化西北油田分公司的研究人员蒲军,在2021年第4期《电气技术》上撰文,对中石化西北油田的塔北简易变电站发生的多次10kV配电线路保护越级跳闸现象进行分析。调阅故障录波记录,根据塔北变电网系统阻抗计算短路电流,分析保护定值配置的可靠性和选择性;对柱上断路器、电流互感器和涌流控制器分别进行试验检查,最后在综合试验中,模拟相间短路加大电流,发现涌流控制器的二次采样电流达到5A后瞬时动作,是发生越级跳闸故障的主要原因。涌流控制器不能实现保护的选择性,不能用于变电站保护。

简易变电站具有投资低和建设周期短的特性,建设成本只有正规变电站的2/5。塔北变电站建设初,综合考虑该地区的油藏规模、投入产出比,建设为简易变电站,如图1所示。简易变电站体现在设备安装在电线杆上、设备技术规格低和系统无冗余等方面。
简易变电站投运前,按照GB 1984—2003《高压交流断路器》、GB/T 14258—2006《继电保护和安全自动装置技术规程》和DL/T 596—2005《电力设备预防性试验规程》的规范要求对柱上断路器、电流互感器和涌流控制器进行验收试验。
试验虽然能够查出设备本体的质量问题,但在实际运行中还是发生多次10kV线路保护越级跳主变断路器的故障,主要原因是系统故障条件下保护动作由综合因素决定,即由故障电流、保护定值、互感器、涌流控制器、断路器的脱扣器、操动机构、灭弧室动静触头等共同协调完成。本文对该现象进行分析。
图1  塔北变电站
1  塔北变电站简介
塔北变电站的上级输电线路为35kV索北线,站内有1台35kV/10kV的变压器,1台10kV进线断路器,4台10kV出线断路器,10kV断路器均采用柱上断路器。柱上断路器自带涌流控制器实现电流保护,用配网自动化终端采集电流、电压和遥信量,并实现远传调度后台。站用交流、直流系统和蓄电池组集成于一面屏。
塔北变电站10kV线路的干线导线为LGJ—120钢芯铝绞线,分支导线为LGJ—50钢芯铝绞线。供电负荷有2个计转站、4个集气站、67口单井。塔北变电站网架结构如图2所示。
图2  塔北变电站网架结构
2  越级跳闸故障
塔北变电站多次发生10kV配电线路短路故障,线路断路器未动作,进线1001断路器越级动作,从而导致全站4条线路全部失电,如:
1)2019年7月31日06:15,TB-6S线路A、C相发生短路故障,短路电流550A,越级跳进线1001断路器。故障原因为农用户使用植保无人机在TB- 6S-195#-196#杆附近打药时挂线,造成A、C相短路。
2)2020年6月17日22:24,TB-7S线路A、C相发生短路故障,短路电流600A,越级跳进线1001断路器。故障原因为农用户驾驶挖掘机在TB-7S支S110 1-014#杆附近挖甘草,将地边杆基防风拉线挖断,防风拉线弹起触碰A、C相导线,造成A、C相短路。
塔北变电站保护定值单见表1。以上两次相间短路,故障录波器记录的短路电流分别为550A和600A,根据保护定值,线路电流速断保护启动,进线1001断路器的电流延时保护同时启动,由于线路电流速断保护无延时,应该先动作,实际情况为进线1001断路器先动作。
表1  塔北变电站保护定值单
3  故障原因分析
3.1  线路故障跳闸原理
当电力线路短路时,产生短路电流。电流互感器将大电流变为小电流并输入涌流控制器。涌流控制器判断电流是否达到保护定值,满足条件闭合跳闸节点。直流电源给跳闸线圈供电,驱动开关跳闸。线路故障跳闸原理如图3所示。
图3  线路故障跳闸原理
根据跳闸原理图,越级跳闸原因可能为短路电流同保护定值单和开关开断容量不匹配、电流互感器饱和、柱上断路器拒动(拒动原因有断路器机械机构卡涩和操作回路故障)、操作电源故障、涌流控制器失灵或性能不达标。
故障发生后,技术检修班通过现场检查、电气试验等方式对以上几种可能性进行了排查,在排查了前4项可能性后,将越级故障原因定位在第5项,涌流控制器失灵或性能不达标。下面详细介绍故障排查过程。
3.2  短路电流计算
通过计算短路电流,对断路器的开断能力、电流互感器选型和保护定值配置进行校验。
塔北变电站10kV系统为中性点不接地系统,当发生单相接地故障时,断路器不跳闸,根据国家标准可以运行2h。当发生两相短路、两相接地短路和三相短路时,断路器保护动作。
1)最大短路电流计算
由于是同一电压等级,采用有名值计算,需要算母线、线路的阻抗值。母线阻抗值通过查阅《塔河油田母线等值阻抗表》得到,主线路使用LGJ—120线,阻抗值为0.27+j0.347/km=|0.44|/km;分支线路使用LGJ—50线,阻抗值为0.63+j0.363/km= |0.73/km。塔北变电站系统阻抗等效图如图4所示。
图4  塔北变电站系统阻抗等效图
靠近母线处的线路三相短路电流最大,查阅《塔河油田母线等值阻抗表》,在最大运行方式下,10kV母线阻抗为7.62∠80.1°,三相短路电流为
式(1)
2)最小短路电流计算
线路最远处发生两相短路的电流最小,在最小运行方式下,10kV母线阻抗为10.1∠81.6°。TB-6S线路48支98支40#杆为最远端,主线路共2.4km,分支线路共6.9km,可计算出短路点阻抗6.1。
两相短路电流为
式(2)
3.3  短路电流分析
根据最大短路电流833.5A和最小短路电流339.5A,结合选用设备,得出:
1)柱上断路器
柱上断路器的额定电流为630A,额定开关电流为20kA,满足开断短路电流要求。
2)涌流控制器
涌流控制器的过电流定值由电流互感器的电流比决定,如采用200A/5A的电流互感器,过电流一次值为200A;过电流延时时间有4位拨码开关,每位拨码有0、1两个位置,JL—2C涌流控制器可选用10种延时时间;速断倍数采用2位拨码开关,4种倍数,可设置过电流定值的2、3、4、8倍;速断延时有2位拨码开关,4种延时时间。JL—2C涌流控制器拨码设置如图5所示。
图5  JL—2C涌流控制器拨码设置
3)保护定值
根据“可靠性、选择性、速动性和灵敏性”进行选择。已计算出短路电流值,结合涌流控制器二次定值固化特性,塔北变电站的保护整定首先保证可靠性,出线电流互感器电流比为200A/5A,进线电流互感器电流比为400A/5A。保护选择性通过涌流控制器的延时功能实现。
3.4  涌流控制器校验
对1001断路器和4条出线的涌流控制器进行校验,校验方法:用继保仪给控制器输入二次电流,记录保护动作电流值,同时校验动作时间特性。6S线路的涌流控制器在输入110%保护定值电流不动作时,再逐步提升到10倍保护定值电流仍不动作,检查出涌流控制器损坏。控制器保护试验结果见表2。
表2  控制器保护试验(以A相为例)结果
3.5  柱上断路器检查
对5台柱上断路器进行分合闸操作,均可靠动作,说明断路器的机械回路完好。校验5台断路器的动作时间特性,进线1001断路器的动作时间特性比4台线路断路器稍小。试验记录见表3。
表3  断路器动作时间特性记录表
3.6  电流互感器检查
1)回路接线检查
4台出线断路器和进线1001断路器的CT有两个圈,测量CT用于电表、远程终端装置和故障录波,保护CT用于涌流控制器的保护。线圈引用正确。
2)CT采样和抗饱和特性检查
用大电流发生器分别给进线1001断路器CT和4条线路保护CT一次侧加电流,校验保护CT的精度10P20,即在20倍额定电流下误差不超过10%。结合线路最大短路电流和电流速断保护定值,受大电流发生器的量程限制,最大电流试验值为2倍额定电流。
CT精度试验记录见表4,从试验记录表可以看出CT的精度合格,满足最大三相短路电流的使用要求。
表4  CT精度试验记录表
3.7  综合试验
上述试验都是单个电气设备的本体试验,试验电流都是单相稳定电流。实际相间短路故障后,短路电流是两相或者三相短路电流,短路电流包含周期分量和非周期分量,同时产生多次谐波,以上因素都会对涌流控制器的保护产生干扰。因此,必须进行综合试验。
试验方法:在断路器A、B、C三相一次侧加用三相大电流发生器模拟产生的三相短路电流,记录动作电流,同时记录动作时间,记录见表5。
从试验数据得出,当发生两相或三相短路时,涌流控制器的二次电流达到5A就跳,并且动作时间基本和断路器动作时间特性一致,保护延时为零。涌流控制器铭牌虽然标明具有过电流延时功能、合闸延时功能、速断延时设置和速断倍数设置功能,但全部失效。
表5  综合试验两相短路电流动作值
以2020年6月17日22:24,TB-7S线路A、C相短路故障为例,故障录波器记录短路电流600A,经电流互感器转化为二次电流输入涌流控制器,7S线路涌流控制器的二次电流为15A,进线1001涌流控制器的二次电流为7.5A,根据综合试验结论,两台断路器的涌流保护器二次输入电流超过5A,同时无延时动作,由于进线1001断路器的动作时间特性小,首先动作切除故障。
根据3.2节短路电流计算,塔北变电站的10kV线路最小两相短路电流339.5A,线路最大三相短路电流为833.5A。只要线路的相间短路电流超过400A,就会引起进线1001断路器先动作。
3.8  涌流控制器工作原理分析
微型CT1和CT2将电流互感器的大电流变为小电流,经过可调电阻变为电压信号。CT3用作单片机的电源。单片机需要电流、电压的基波和二次谐波信号,滤去3次以上谐波。单片机对电流进行AD采样,软件通过间断角原理进行励磁涌流识别,达到定值条件闭合跳闸节点。涌流控制器原理如图6所示。
图6  涌流控制器原理
间断角原理需要较高的采样率,对硬件要求较高。经过研究,需要14位以上的模数(A-D)转换器并且每个工频周期采样48点,才能准确测量间断角和波宽。而塔北变电站柱上断路器自带的JL—2C型涌流控制器的单片机的10位数模转换器采样达不到要求。
4  措施
1)用高技术规格的智能控制箱或保护装置替代涌流控制器。智能控制箱或保护装置的技术规格有:①具有电流三段保护、零序保护和重合闸功能;   ②保护电流值和延时时间可任意整定,实现选择性;③实时监控数据、保护信息和事件记录可以上传至监控后台,实现远传电调后台。
2)新建高压室,将电气设备转户内运行,改善电气设备运行环境。
3)柱上断路器改造为可靠性更高的户内真空断路器。
5  结论
综上所述,线路越级跳闸的原因有:①采用技术规格低的涌流控制器,当短路电流达到400A时,不能实现选择性保护;②TA-6S线路涌流控制器的损坏造成保护拒动。
塔北变电站的电气设备户外运行,该地区位于新疆塔克拉玛干沙漠北部边缘,夏季最高温度60℃,冬季最低温度20℃,风沙大,设备故障率高。
本文中的简易变电站虽然能减少投资,但采用了技术规格低的电气设备,电气设备在环境恶劣的户外运行,牺牲了保护动作的可靠性和选择性。因此,在供电可靠性要求高的地方不建议采用简易变电站。

本文编自2021年第4期《电气技术》,论文标题为“简易变电站的10kV线路保护越级跳闸故障分析”,作者为蒲军。

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